方圆一厂:加快技术改造,实现节能降耗
2018年09月18日 9:38 1588次浏览 来源: 中国有色网 分类: 科技创新
创新是一个企业的灵魂,敢于突破创新是推动企业不断向前发展的动力源。方圆一厂各车间在工艺生产中不断摸索,敢于尝试,通过实践不断革新创造,有效降低了工人劳动强度,创造了可观的经济效益。
一、工艺革新,始极片只剪底边创效益
“看上去像是在偷懒,其实完全可以这么干!”刘振刚厂长调侃着说。以前始极片剪四边,就是为了产品外观更美观,而现在只要求剪带阳极泥的底边,车间通过加强种板包边、钢丝轮打磨种板等措施,使始极片质量得到了有效保障,完全可以实现只剪底边,而不影响最终的产品质量。
这样做有什么好处呢?一是大幅降低了员工劳动强度,减员增效成果显著。我们来算这样一笔账,以电四车间为例,一个工段40槽种板,一槽60张始极片,每天每工段产2400张始极片,剪四边工作量过大,八小时根本无法完成,只剪一边后,大幅提高作业效率,工作量上有了保障。而且人员劳动强度大幅降低,现在两个工段剪板岗位由原来的8人,缩减至4人,节省一半人力,减员增效成果显著。二是剪四边造成大量的始极片残片,增加返炉费用。在正常生产情况下,据车间统计一月份产生始极片残边37.68吨,二月产生始极片残边28.04吨,三月份电解缩槽不做参考,从四月份开始电四车间开始只剪底边,当月残极产出量仅为12.48吨,五月份为17.15吨,六月份22.45吨,通过对电解产量基本相同的月份对比看,每月阴极片残边减少近20吨,直接提高了20吨的直收率。每吨返炉费用290元,平均每个月可节省生产费用5000元。而这20吨铜将直接作为最终产品外售,这一反一正,经济效益不言而喻。三是有效降低了剪板机的维修频率。以前剪四边,剪板机使用频率较高,维修频繁,一个月至少要进行3次以上的维护,现在只剪一边,使用频率大幅降低,维修频次大幅减少,有效延长了设备使用寿命。
二、净化反应釜冷却塔管线改造,实现了设备的一用两备
车间生产净化反应釜冷却塔供水系统一共有三台泵,原来作业时需同时开两台泵进行作业,一台泵向冷却塔供水用于水降温,另一台泵供真空机组,三台泵是两用一备的状态。后经过车间改造,将三台泵出水管线并网连通,一台泵一路管线变为一台泵两路管线,增加一路分支管线,即开一台泵就能同时满足向冷却塔和机组的供水,实现了一开两备的作业状态。通过这一改造的实施,有效减少了设备的损坏,降低了设备维修频次,年可节约电费0.81万元,这一技改在其它电解车间得以推广实施。
三、净化一次循环泵增加变频,节能降耗成效显著
车间原来使用的泵都是定频,流量只能靠操控阀门去控制,无论流量大小,消耗的电量都是不变的,后来经过改造,增加变频,实现了流量大小依靠电机频率自动调整,不仅实现了对流量的灵活掌控,同时节约了一笔可观的电费,按照每月开20天计算,一年可节约电费4.6万元。
刘荣畅
责任编辑:李幼玲
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