青铝提高350kA电解铝系列生产技术指标纪实
2010年10月26日 13:49 10104次浏览 来源: 中电投宁夏青铜峡能源铝业 分类: 铝资讯 作者: 沈富裕 王延庆
共克难关
信心来源于电解二部管理层具备丰富的电解生产知识、实践经验和对生产系列的深刻认识。他们知道,尽管电解槽设备客观存在设计等方面不足,但不是无章可循、不可改进,重要的是要把握规律、按科学方法办事,并且要一步步扎实推进,不能操之过急。只有这样,才能够循序渐进、有所收获。同时,电解生产是一个综合体,残极系统的保障、氧化铝输送及烟气净化等一些外围因素也很重要,必须多管齐下、综合治理。同时还要具备医生为患者治病的那种判断准确、对症下药、药到病除的素质。他们坚持统一技术思路、稳扎稳打的管理理念,增强部生产管理委员会的权威性,汇聚集体智慧,技术路线和管理方法一旦确定,任何人无权更改。
在实施母线优化并有效改善电解槽磁场和热场之后,委员会着手技术条件规范的攻关,确立了明确的——“以平稳过渡为原则,以‘观察、缓调、确立、优化’为阶段的‘四步走’生产管理步骤,寻求新磁场状况下适宜的技术管理规范,逐步提升电解槽各项生产指标”。
2月25日至3月中旬观察阶段,他们主要从电压和铝水平两个方面,对电解槽运行趋势做应对调整。采取减少氟化铝投入量及加大出铝任务,逐步规整炉膛,规范铝水平的措施。并随着铝水平逐步规范,工作电压也得到相应调整,单槽电压平均下降50mv。同时,针对优化母线通电后电解槽铝液波动明显好转、对应阳极电流分布趋于均匀等情况,采取降低电解质高度、加强技术条件过程控制、强化现场操作质量等措施,于3月14日将系列换极周期由30天延长至31天,吨铝阳极毛耗减少18kg。
3月中旬至6月中旬缓调阶段,他们以“稳妥调整”为工作思路,重点抓好技术条件受控率、平稳性及单槽各项技术条件的离散度、统一性。部生产管理委员会制定技术思路,车间负责落实,工区注重现场管理、实际操作及单槽管理。同时加强各项测量作业管理,确保各项测量数据真实准确及时。
进入4月份,随着环境温度持续升高,为了稳定槽况,他们采取严格控制覆盖料高度、严抓侧部垒墙质量、专项清理槽沿压铁和中缝覆盖料,进行覆盖料优化试验,调整净化负压及调整单槽引风量等一系列措施,确保生产过程稳定。
5月份,通过强化电解质水平受控率及单槽各项技术条件离散度管理,电解槽稳定性进一步增强,并且阳极消耗日渐均匀。部生产管理委员会根据实际情况,对残极高度进行跟踪测试,并进行延长换极周期可行性分析,于5月29日成功将系列换极周期由31天延长至32天。连续2次延长换极周期,不仅大大降低了职工劳动强度,还使吨极毛耗降低45kg,全年可节省阳极炭块10074块,节约成本3000余万元。
6月中旬至8月底确立阶段,为了摸索技术规范,确保电解槽稳定性,并减少人为因素对电解槽的干扰,他们加强现场作业质量管理与培训,相继修改作业规程20余条,新增作业规范3个,使每项作业有章可循、遵章作业。
责任编辑:小贝
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